新型褐煤烘干機通過我們的努力產(chǎn)量和效率大幅度在上升,常言說道“皇天不負有心人”我們的努力改進喂料方式。褐煤烘干機幾乎全部采用斜溜管喂料,由于爐溫高、負荷變化大,溜管受熱煙氣的沖刷、氧化作用,變形損壞現(xiàn)象十分嚴重,而更換又相當麻煩,更為嚴重的燒彎變形的溜管往往撬動爐頂或烘干機擋火密封圈,導(dǎo)致漏風(fēng)漏料,會大幅度降低烘干機的熱效率和使用壽命,無論溜管采用鋼管還是采用鑄鐵管,都不能很好地解決其使用壽命短的問題。為了延長褐煤烘干機喂料管的使用壽命,可將斜溜管改為“直管+下槽板 ” 形式其上段為直管式,將直管砌入爐墻,以避開高溫氧化和熱煙氣的沖刷;下段為斜糟板,銜接由直管落下的物料,然后沿斜面將物料溜進褐煤烘干機。斜槽板采用耐火鑄鐵板制作,下面由砌起的耐火磚托住。
褐煤烘干機改造進料管角度,只要不影響進料,盡可能將下料筒提高,以上端不與烘干機擋料圈接觸為宜,但伸入筒體內(nèi)部不可過長,控制落料點離擋料圈 200mm以內(nèi)。以防前端無料溫渡過高燒壞擋料圈與筒體,下料溜管調(diào)高后,既有利于高溫氣體的暢通流暢又防止燒壞溜管,物料天然著落形成料幕,與高溫氣體直接接觸,熱交換率提高.以上就是對褐煤烘干機的新型改造技術(shù)。與烘干內(nèi)筒焊牢,距離50mm焊一圈,天然形成1個錐形進料器。其作用是減緩物料在高溫帶流速,并充分吸收熱量,進步熱交換率,并能夠降低烘干機前端溫度,避免燒壞筒體及擋料圈。
褐煤烘干機集裝配及無負載試車,經(jīng)檢查各項指標合格后方能出廠,因此,設(shè)備在發(fā)運到使用現(xiàn)場后,用戶應(yīng)按裝箱清單及成套設(shè)備發(fā)貨單檢查整臺機器的零部件是否齊全,技術(shù)文件有否紕漏。振動篩自身的規(guī)格是非常嚴格的,因此我們廠家在這個部件的設(shè)計上也是不斷改進,希望達到精益求精,這個部分也可以給我們的生產(chǎn)大大降低成本,完全自動化,節(jié)約用人,還可以非常標準進行準確篩分。這樣一來大大的減少了我們的人力物力和財力,真是方便有效又快捷。
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